工作总结
发表时间:2026-03-19【实荐】有机合成放大生产问题处理与工艺优化总。
四月份那个硝化反应,到现在想起来还觉得后背发紧。
五百升釜,N-氧化,工艺卡上写得明明白白:控温0到5度,双氧水滴加,保温四小时。小试做了五批,一百升中试也顺顺当当。结果放大第一天,保温刚两小时,DCS屏幕上那个温度点突然往上蹿了三度。当时脑子里就嗡的一下——温度压不住,氧化深度就失控,副产物一起来,这批料全得废,后面三个项目的中间体全指着它。
我让操作工立马停了滴加,自己上了平台。摸了摸釜壁,又看了眼夹套冷冻液阀门开度,总觉得哪里不对。回到中控室把图纸调出来,一百升釜和五百升釜的搅拌结构一对比,问题才露出来:小釜是推进式,轴向流强,物料翻得匀;大釜装的是涡轮式,径向流为主,靠近釜壁换热快,中心区域热量散不出去,局部热点就是这么来的。
当时车间里有老员工说是原料含水量偏高,建议重新干燥;也有人说可能是双氧水滴速太快,该降速。我盯着图纸看了半天,觉得都不是根儿上那刀。改搅拌不可能,那是动设备的大工程,只能从操作上找补。试着把滴加速度改成脉冲式——滴一分钟停三十秒,给体系一点缓冲时间让热量均匀散掉。同时把夹套温度从负五调到负十,加大传热温差。
操作工问我,这改法有先例没?我说没有,咱们就是先例。
那四个小时基本没离开过中控室。每半小时看一次温度曲线,每整点催化验室取样打中控HPLC。最后一批做下来,主峰纯度98.7%,比小试还高了0.2个百分点。后来跟设备厂家聊这事儿,他们说其实可以改个双层组合搅拌,但车间排产太紧,一直没停下来。明年大修的时候,我打算把这事儿推了,从根儿上解决。
八月份还有个加氢还原,让人憋屈。
底物是硝基苯衍生物,钯碳催化剂,乙醇溶剂,氢气压力0.3兆帕,常规得不能再常规。第二批做完,产品里的残留钯超标了,超了内控标准将近一倍。按说这时候该查后处理——洗涤次数够不够,活性炭吸附有没有做到位。可我翻生产记录的时候,瞥见一个细节:第一批用的钯碳是刚开瓶的,含水率55%;第二批用的是同一瓶,但在反应釜加料斗里敞口放了三个多小时,那天车间湿度75%往上。
让分析室测了一下两批钯碳的含水率,第二批到了62%。活性表面上没变,转化率还是99%以上,但催化剂表面性质变了,对金属钯的吸附能力下降,产品里的钯洗不脱下来。
跟QA商量这事儿怎么堵。他们坚持要把“两小时内用完”写进SOP,我说你写成两小时,万一赶上投料前设备出故障怎么办?最后各退一步,写成了“开瓶后记录时间,超过4小时未使用需报技术部评估”。同时在后面加了一道硫化硅胶吸附,专门除掉残留的金属。还给供应商打了个电话,问能不能改成小包装,一次一袋的那种,他们说可以试试,但要凑够起订量。
这两件事放一块儿,其实就是一个道理:放大生产,书本上的东西只占一半,另一半全在现场。温度曲线、搅拌形状、物料状态、空气湿度,任何一个不起眼的东西,都可能让你栽跟头。今年最得意的那个改进,是把一个两步反应合并成一步——先做酰胺化,再脱水成腈,原来的工艺要过柱子、换溶剂、浓缩,一批料做下来得三天。我试着酰胺化做完以后不处理,直接往体系里加脱水剂,溶剂从DMF换到甲苯,一边反应一边共沸除水。
第一次试的时候,脱水剂加进去体系放热,温度一下冲起来,底物分解了,整批料报废。领导问我怎么回事,我说在试新工艺,他说试可以,得留后手。后来改成批加,加一批测一次温度,稳住了再加下一批。最后三天缩成一天半,收率从82%提到89%。这成绩写在报告上就几行字,但做起来,全是熬出来的。
明年想把那个硝化反应的搅拌改了,再琢磨琢磨催化剂回收的事。
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